在气力输送系统中灰斗和灰库卸料斗易出现下料不畅故障,济南恒通粉体工程根据多年的气力输送项目经验,总结了粉料下料不畅解决方案:
1. 灰斗或料仓中的粉灰存放时间较长、灰温较低,造成灰结露受潮黏结引起卸料不畅,严重时“起拱”而堵塞。灰斗应当采取良好的保温和加热措施,不能向外漏灰和向内漏气;当发现卸料不畅时,应首先检查加热设备的工作是否正常 ,电加热器有无因短路、过热烧坏而失效的现象、蒸汽加热盘管有无泄漏或堵塞现象;灰斗是否有泄漏现象;气化装置的供气压力和流量是否足够、气化空气的加热温度是否适当;若有则给予修复。对经常发生粉料下料不畅甚至堵塞的,如没有装设气化加热设施的,最好能配置上,气化装置的设置位置越靠近“起拱”的喉部,其预防起拱效果越好。
2. 供料器叶轮与外壳间的间隙过大,造成外部的冷空气、特别是箱式冲灰器内湿空气被灰斗内的负压吸入,顶住了灰的下卸,同时造成灰结露受潮而黏结成团,引起下料不畅和堵塞。所以卸料系统必须采用好的定量卸料设备,如咱们济南恒通粉体工程生产的旋转供料器,它即可连续定量供料也可卸料且气密性好;对已有的旋转供料器,如间隙过大则返厂维修或有能力进行修复处理的,可在叶轮上堆焊后车加工、使单面间隙保持在0.3-0.5mm、然后再装入。
3. 当有油灰或因锅炉燃烧工况等原因需要将灰温较低、含水量较高的粉煤灰在灰斗中存放时,应尽量减少存放时间且在卸出时加强气化加热措施。
4. 卸料管和阀门应保持密封且尽可能采取保温措施;卸料管要尽量保持垂直安装,至少要与水平面保持60度以上的夹角。
5. 卸灰时保持排气的通畅;排气管要与水平面保持45°以上的夹角,以防止排气中的灰颗粒在排气管内沉积而堵塞排气管。