上章咱们梳理了负压气力输送系统调试过程中的安装质量最后一次检查及空载试运行等;经过空载正常运行和调整后,可进行气力输送系统的投料试运行,济南恒通粉体工程梳理了在投料试运行中需要掌握的事宜,对于负压气力输送,应在各作业机都做好开车准备后进行试车。
试车时,首先打开通风机和关风器,把通风机的总风门开到空载运行时的位置;然后开始向第一根输料管送料,开始时流量不宜过大控制在设计流量的一半左右,所有输料管都有物料输送时,可逐渐加大流量;在负压气力输送调试投料试车过程中主要做以下工作:
1. 观察接料器中物料的运动情况,物料流层是否均匀、有无碰撞现象,若有此情况可通过调节进料板进行调整;
2. 观察接料器中空气的运动情况,调节接料器供料溜管中的插板或压力门,尽量限制随料进风,以保证物料下面进风稳定、畅通;
3. 调节卸料器中的导料板或调节板,使卸料器较好的分离轻杂质;
4. 调节料封压力门的压砣,使压力门管子中的存料维持一定高度;以保障物料从压力门连续稳定流出,不能时断时续;
5. 检查卸料器出口和除尘器轻杂、灰尘出口是否漏风且观察其沉降效率;
6. 观察各作业机吸尘装置效果、有无灰尘飞扬。
除上述方面,若出现掉料一定弄清原因,是来料过多造成的还是卸料器漏风造成的;切记,不要一见到掉料就认为是风力不够从而开大风门。正确的处理流程是:停止进料,待管中风速恢复时再进行进料。当负压气力输送装置经调整能正常工作、很少掉料且产量也达到设计要求后,可进一步对各根管做掉料试验以确定最低风速(也是常说的即经济又稳定安全的风量);同时也对通风机进行调试,尽量提高它的工作效率:首先把风机的总风门逐渐关小,直至某根管子发生掉料或接近掉料为止;接着将未掉料的管的风门逐一关小试验,同样使它们接近掉料;最后把总风门开大一些以留有余地,这过程需要多次反复调试才能完成,风机风量达到最低限度、动力消耗可有所降低。特别需注意的是,若这时风机的总风门关小很多,离全部开足还有较大的距离,说明通风机的压力过高超过了风网的实际阻力;这样,就应考虑适当降低通风机转速,进一步降低动力消耗。在调整过程中,若风机总风门已全部开足,可仍有个别管子掉料且产量达不到设计要求,这时可先对那些未掉料的管子做掉料试验;适当关小其风门,让风力转移给易掉料的管子,当这些调整都无济于事时,才考虑加快风机转速或采取其他措施。
通常情况下,只要设计合理、安装正确,气力输送装置本身的调整并不难;主要问题常出现在工艺过程的不稳定,这不是推卸理由确实客观存在,出现物料忽多忽少从而导致气力输送装置无法调整。故此,在调整气力输送装置时,应与工艺设备的调整结合进行,也是技术人员大展身手的高光时刻;调整中出现问题注意观察、冷静分析,分清哪些是风运设备上的问题、哪些是工艺上原因,对症下药而不是盲目地改动气力输送装置。此外,在实际生产中,工艺上变动性是难免的有时是必要的;在设计和调整中都须留有一定的余地,否则会给操作者带来困难,若经常掉料就得不偿失了。